電廠凝汽器清洗結(jié)垢及清洗方法 電廠在運行一至二年后,都會遇到凝汽器結(jié)垢,影響端差、真空度下降,造成發(fā)電量下降的問題。 凝汽器設(shè)備是汽輪機組的一個重要組成部分, 它的工作性能直接影響整個汽輪機組的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。而凝汽器真空度是汽輪機運行的重要指標,也是反映凝汽器綜合性能的一項主要考核指標。凝汽器的真空水平對汽輪發(fā)電機組的經(jīng)濟性有著直接影響,如機組真空下降 1%,機組熱耗將要上升 0.6%~1%.因此保持凝汽器良好的運行工況,保證凝汽器的最有利真空 是每個 發(fā)電廠節(jié)能的重要內(nèi)容。 凝汽器結(jié)垢嚴重影響了冷凝效果,影響端差、真空度和發(fā)電量。結(jié)垢縮短了凝汽器設(shè)備使用壽命和正常出力。如凝汽器管結(jié)垢達0.3mm,可影響汽輪機效率;超過0.5mm,可影響汽輪機出力,大幅浪費能源。凝汽器管泄漏將引起鍋爐機組各類水質(zhì)故障,而腐蝕泄漏多由于循環(huán)水結(jié)垢而引起。結(jié)垢導(dǎo)致凝汽器工作效率大大降低,影響機組運行經(jīng)濟性和安全性. , 凝汽器清洗結(jié)垢方法分為凝汽器物理清洗和凝汽器化學(xué)清洗。凝汽器物理清洗通常采用三種方法: 1. 人工捅洗凝汽器清洗 它是采用捅條由人工對凝汽器管進行往復(fù)捅刷.以除掉管內(nèi)的結(jié)垢,這樣由于只是人工捅洗,只能清除軟垢和少量的硬垢,清除不徹底,勞動強度大,無法達到令人滿意的效果。而且對銅管的機械損傷較嚴重,而且沒有除盡的老垢又作為晶核,加快了結(jié)垢速度;2. 膠球清洗凝汽器 它采用膠球系統(tǒng)與循環(huán)水系統(tǒng)并聯(lián)的方式.需經(jīng)常投入使用,而只能清除軟垢,對結(jié)成的硬垢就不能起到作用. 3. 高壓水噴射清洗凝汽器 這種凝汽器清洗效果較好,它采用高壓力水噴射,通過被清洗凝汽器設(shè)備的管道,能將凝汽器管內(nèi)污垢大部分去除。但勞動強度大、除垢率不高、凝汽器清洗時間長,高壓清洗對凝汽器管的機械損傷嚴重。 凝汽器化學(xué)清洗結(jié)垢,隨著凝汽器清洗技術(shù)的不斷發(fā)展,得到了廣泛的應(yīng)用。近十幾年來,隨著高效緩蝕劑的研制成功和廣泛應(yīng)用,以及化學(xué)清洗監(jiān)控手段的進一步完善,化學(xué)清洗在我國各行各業(yè)已經(jīng)得到愈來愈廣泛的應(yīng)用,用凝汽器清洗時,具有清洗時間短、除污垢率高、勞動強度低、工藝簡單等優(yōu)點,而且可有效防止銅管的殘余污垢腐蝕。由于不了解化學(xué)清洗,人們對化學(xué)清洗凝汽器銅管心存畏懼,害怕化學(xué)清洗凝汽器會引起銅管的失效報廢,有部分電廠仍然采用機動工具等機械的方法清洗凝汽器,這種凝汽器清洗方法最大的缺點是容易損傷銅管內(nèi)壁,并且銅管內(nèi)壁不同程度地存在機械劃痕的缺陷,在這些缺陷處容易產(chǎn)生腐蝕形成的裂紋核心,并不斷向內(nèi)部擴大,導(dǎo)致凝汽器銅管的破壞。如:某廠的凝汽器銅管出現(xiàn)結(jié)垢,由于當時對化學(xué)清洗凝汽器心存畏懼,因此,選擇機動工具和高壓水射流進行清洗,結(jié)果在凝汽器清洗過程中損壞銅管多根,清洗完成后進行檢查,發(fā)現(xiàn)銅管上不僅有機械損傷的劃痕,而且銅管內(nèi)仍存有0.1~0.2mm水垢,經(jīng)過8個月的運行,出現(xiàn)了機組真空下降,出力低等現(xiàn)象,究其結(jié)垢的原因,是由于機動工具和高壓水射流清洗凝汽器,除垢率只有60-70%。與此對比,我們應(yīng)用化學(xué)方法清洗凝汽器,經(jīng)過清洗后的凝汽器機組一直運行狀況良好,凝汽器參數(shù)都基本達到銘牌出力,而且凝汽器銅管無泄漏和殘余水垢。這一實例充分說明凝汽器化學(xué)清洗可以有效地防止凝汽器銅管的損傷,只要在凝汽器清洗過程中加強監(jiān)控,控制好凝汽器清洗劑的濃度和溫度,添加優(yōu)質(zhì)適用的緩蝕劑,化學(xué)清洗是凝汽器清洗的最有效方法。 聯(lián)系電話 400 188 5808
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