實(shí)驗(yàn)用材為22.0mm厚的X80管線鋼鋼板,其化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)為:0.055C,0.15Si,1.84Mn,0.026Cr,0.24Mo,0.27Ni,0.023Nb,0.0054V,0.012Ti,0.29Cu,0.0001B,0.028Al,0.0046N,0.0063P,0.0023S 其抗拉強(qiáng)度為687MPa,屈服強(qiáng)度為566MPa,組織為B粒+PF+MA+P。
將實(shí)驗(yàn)用X80管線鋼加工成圓棒試樣和ISO-Q試樣,利用Gleeble3500熱模擬試驗(yàn)機(jī)、CCT膨脹儀和ISO-Q裝置進(jìn)行熱模擬試驗(yàn)。首先將試樣以0.05℃/s的速率緩慢加熱至1050℃,測得X80管線鋼的臨界相變點(diǎn)Ac1和Ac3。然后,將試樣以200℃/s的速度加熱到峰值溫度1300℃,保溫1s后,用8s從1300℃降溫到900℃后,再分別以0.05、0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、60、100和200℃/s的速度冷卻到室溫,測定試樣的膨脹曲線,確定材料在各個(gè)冷卻速度下對應(yīng)的相變溫度,從而得到X80管線鋼的SH-CCT曲線。
無縫鋼管頭、尾部壁厚不均
成因:
1)管坯前端切斜度、彎曲度過大、管坯定心孔不正易造成鋼管頭部壁厚不均。
2)穿孔時(shí)延伸系數(shù)太大、軋輥轉(zhuǎn)速太高、軋制不穩(wěn)定。
3)穿孔機(jī)拋鋼不穩(wěn)定易造成毛管尾部壁厚不均。
措施
1)檢查管坯質(zhì)量,防止管坯前端切斜度、壓下量大,更換孔型或檢修均應(yīng)校正定心孔。
2)采用較低的穿孔速度,以確保軋制的穩(wěn)定性和毛管壁厚的均勻度。當(dāng)軋輥轉(zhuǎn)速調(diào)整后,匹配的導(dǎo)盤也做相應(yīng)調(diào)整。
3)關(guān)注導(dǎo)盤使用狀態(tài)并加大對導(dǎo)盤螺栓的檢查力度,降低導(dǎo)盤在軋鋼時(shí)的竄動(dòng)幅度,保證拋鋼穩(wěn)定。(www.360wfgg.com)
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